======Projets Génie Electrique 2005====== =====P04A11===== =====Finalisation de l'éolienne à effet Magnus===== **Etudiants : Madjy Al-Chamaty et Valérie Giazzi Tuteur Technique : Lionel Batier Tuteur Industriel : Jean-Yves Rignault ** {{attacher fichier="p04A11.jpg" description="image" class="" }} L'éolienne à effet Magnus a été réalisée par les étudiants du département génie physique, dans le cadre d'un projet dirigé par M. Batier. Cependant, toute leur alimentation électrique ne s'avérait pas en état de fonctionnement. Afin d'y remédier, le département génie électrique s'est proposé pour concevoir l'alimentation de l'éolienne dans le cadre d'un projet de 300 heures. Le principe est de réaliser tout d'abord une alimentation à découpage ayant en entrée la tension du réseau redressée et délivrant une tension régulée à 60V et un courant maximum de 24A. Cette carte permettra ainsi de fournir les 60V à trois moteurs par l'intermédiaire d'autres cartes. Ces trois moteurs sont : le moteur pour l'orientation de la nacelle et les deux moteurs insérés dans chacune des pâles. Ensuite, afin dalimenter les deux moteurs de pâles et de contrôler leurs vitesses, il était nécessaire de concevoir deux hacheurs dévolteurs puisque la tension nominale des moteurs est de 53V pour une vitesse nominale de 3000tr/min. De plus la consigne du cahier des charges était la possibilité de faire varier la vitesse de 0 à 3000tr/min, tout en maintenant les deux moteurs à la même vitesse mais dans le sens opposé. Afin de réaliser cette partie, nous nous sommes dirigés vers une unique carte qui permettrait d'alimenter les deux moteurs, et, ainsi d'avoir une commande numérique régie par un seul microcontrôleur. Pour réaliser ces cartes, nous devions réutiliser les composants spécifiques sélectionnés par les élèves de génie physique (IGBT, capteur de courant). Cependant pour les parties commande des cartes, nous avions le choix de les réaliser sous forme analogique ou numérique. Pour ces deux cartes, nous avons préféré concevoir des commandes numériques car nous considérions que cette solution serait plus souple en cas de modification et plus bénéfique pour nous dans le cadre de notre formation. Pour effectuer la régulation numérique de tension, nous avons été rapidement confrontés au choix du microcontrôleur. Toutefois, nous avons décidé de réaliser la limitation en courant de façon analogique car le système était beaucoup trop lent pour obtenir une grande précision de la limitation du courant. A ce jour, les deux cartes sont fabriquées et la majorité des tests a été effectuée. Le fonctionnement de la puissance a été validé sur les deux cartes. En ce qui concerne le fonctionnement de la commande, des problèmes subsistent dans le programme, cependant, la partie analogique a été validée mais nous n'avons pas pu tester la limitation en courant, car les dispositifs mis à notre disposition ne nous le permettait pas. Pour conclure, nous fournirons à notre client deux cartes en état de fonctionner, mais nécessitant une reprise du programme afin de valider la commande numérique.